洗煤行業屬于高耗水行業,一般每生產1噸洗精煤,消耗清潔水100—300KG。洗煤污水的主要成分為細煤粉和粘土質縣浮物,在水中具有很強的懸浮特性,很難通過自然沉淀的方法除去。洗煤水具有“三高一難”的特性,即色度高,濁度高,化學需氧量高,難以生物降解。針對洗煤廢水的特點,我們發現采用聚丙烯酰胺PAM絮凝法,可以有效的去除水中雜質,將水還原為干凈的清水。
煤炭行業的洗煤廢水、選煤廠的煤泥水、燃煤電廠的地面沖洗廢水等都是水與細煤粉的混合物,其主要特點是濁度高,固體物粒度細。
在洗煤過程中,對于泥炭原水,需要先加入完全溶解的混凝劑聚合氯化鋁溶液,然后加入制備好的絮凝劑陰離子聚丙烯酰胺溶液。之后,泥炭廢水將迅速發生絮凝反應,產生沉淀,沉淀出煤顆粒。這是陰離子聚丙烯酰胺在選煤廠的應用過程。
需要注意的是,在使用時要向水中加入適當離子度的陽離子聚丙烯酰胺溶液,使泥炭沉淀被擠壓成泥餅,其中陽離子聚丙烯酰胺起到脫水劑的作用。要使用低陽離子聚丙烯酰胺,離子度主要為10和20。除了陰離子聚丙烯酰胺和陽離子聚丙烯酰胺,一些洗煤廠還使用非離子聚丙烯酰胺,主要與水質有關。
洗煤專用聚丙烯酰胺對于處理煤泥污水,必須要添加適當的量才能有效地發揮其絮凝作用。可以根據所選擇的煤泥水處理工藝及煤泥水性質通過試驗來確定。用量少將導致煤泥沉淀速度變慢,濃縮溢流極易超標,不能保證所要求的循環水指標,從而使洗煤產品指標難以穩定控制。
用量過多,雖然加快了煤泥的沉淀速度,但易造成濃縮底流濃度過高;一般濃縮底流濃度要求在500g/L,即可滿足壓濾生產;用量過多使濃縮底流濃度有時高達700g/L以上,并且底流中聚丙烯酰胺含量增加,這樣對底流運輸及壓濾生產產生不利,在壓濾卸煤餅時煤餅不易脫落,增加了操作人員勞動強度,降低了工效;同時也造成了藥劑浪費,使生產成本增加。因此,適量使用聚丙烯酰胺,不僅能提高絮凝效果、有效處理煤泥水,而且對保證洗煤產品指標、提高工效、降低成本也起著重要作用。
洗煤藥劑聚丙烯酰胺測的用量需要準備的試驗儀器與試劑:濁度計和pH計、聚丙烯酰胺、氫氧化鈉、堿式氯化鋁、燒杯、各種刻度吸管。
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